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8D分析法 发布时间:2016-08-18        浏览:
 

8D分析法作为一个解决问题的工具或方法,已广泛应用于汽车制造行业,取得了显著的经济效益和社会效益。本文在介绍8D分析法基本概念的基础上,引用实际案例对8D分析法的具体操作方法、步骤进行了详尽描述。

 

一、8D分析法的起源和概念

8D是8 Disciplines的英文缩写,又称团队导向的问题解决法、8D问题求解法,是美国福特汽车公司处理问题的一种方法。8D分析法使用描述、格式化、分析、量化等工具,提供彻底解决问题的指引,是用来分析问题的根本原因并解决问题的系统方法,它提供了一套符合逻辑的解决问题方法。

 

二、8D分析法的工作步骤

8D分析法的8条准则或称8个工作步骤,是一个固定的标准化问题解决步骤:

1D. 成立改善小组:成员来自与该问题相关领域或问题发生单位的专家或业务执行者,通常是跨功能性的,团队成员担当的责任与角色或彼此间的分工方式也需清楚说明。

2D. 描述问题:将问题尽可能量化而清楚地表达,详细说明何时、何地、发生了什么事、严重程度、目前状态、如何紧急处理、以及展示照片和收集到的证物。

3D. 实施及确认暂时性的对策:若真正原因还未找到,为避免问题扩大或持续恶化,需采取临时对策,立即实施短期行动。

4D. 原因分析及验证真因:将收集到的资料进行比较分析(常采用因果分析图),分析有何差异和改变,识别可能的原因,测验每一个原因,以找出最可能的原因,并予以证实。

5D. 选定及确认长期改善行动对策:针对已确认的根本原因制订永久性的改善对策,改善对策应能通过系统化的方式将真正原因加以防止,避免类似问题再发生。

6D. 改善问题并确认最终效果:改善行动措施应包括执行与完成的时程表,实施改善后的结果与成效需要验证。

7D. 预防再发生及标准化:确保问题不会再次发生的后续行动方案,如人员教育训练、改善案例分享、作业标准化、分享知识和经验等。

8D. 肯定小组贡献:若上述步骤完成后问题已改善,肯定小组及个人努力,并加以祝贺。

 

三、实例分析

某空调公司装配生产线噪音测试房发生了一起火灾事故,事后该公司成立火灾事故改善小组,采用8D分析法对造成事故的原因进行排查,找出真正的事故原因,制定有效的改善措施杜绝事故再次发生。以下是详细的处理过程:

1.成立改善小组

小组成员和职责表(略)。                  

2.描述问题

2009年11月30日下午13∶30,装配生产E线噪音测试房两检验员来到工作岗位,开启测试房内空调、测试仪等设备约一分钟后,发现空调室内机附近的隔音棉冒烟,两人冲出测试房。转瞬间,测试房内的电源线路、空调室内机、隔音棉等相继着火,现场员工迅速将生产线电源关闭,并用灭火器在10分钟内将火救熄。由于事故发现及时并采取了有效的抢救措施,火灾没有蔓延到测试房外的其他地方,事故现场的电气线路、一台空调室内机、隔音棉和待测试的三台空调室内机被烧毁,无人员伤亡,直接经济损失约一万元。

3.实施及确认暂时性的对策

在未查明造成事故原因前,关闭装配生产E线噪音测试房的电源,停止该工作间的使用和修缮,装配生产E线其他的设备和设施可继续运作生产,所生产产品的噪音测试工作临时移至其他空闲噪音测试房进行。

4.原因分析及验证真因

(1)采用因果分析图,按人、机、料、法、环类别分别列出导致火灾的各种可能原因,见上页图。

(2)列表对可能原因进行排查,找出最有可能的几个原因,见上表。

通过比较分析,得到六个可能造成事故的重要因素:①荧光灯具;②电气线路老化短路;③电气线路接驳方法不当;④电线质量;⑤电气线路安装方法不当;⑥空调安装方法不当。

(3)重要因素调查论证

①关于荧光灯具的调查:原荧光灯具不是防爆灯具,有安全隐患,但事故现场的荧光灯具及其周边没有着火痕迹。故判定不是起火的原因,可排除。

②关于电气线路老化短路的调查:该线路于2007年10月接驳安装,2008年9月曾经作过调整,主线路负荷较轻(10安左右),不至于老化如此快。故判定此不是起火的原因,可排除。

③关于电线材质量的调查:A.所用铜线极易折断,断口截面观察到有白点或黑点,线材杂质含量高;B.仔细检查发现线路中间有打火(电弧放电)断点,断点有电弧形成的圆头。故判定此是起火的直接原因。              

④关于电气线路接驳方法不当的调查:电线接头未进行焊接,也不采用辅助插接零件(如接线排、接线耳),极易松脱导致接触不良而造成接点打火(电弧放电),但仔细检查各接头却未见有接头松脱,胶布包裹扎实。故判定不是起火的原因,可排除。

⑤关于电气线路安装方法不当的调查:线路分支没有使用分线盒,中间接头大都采用直接开线接驳,容易松脱导致接触不良而造成接点打火(电弧放电),但仔细检查各接头却未见有接头松脱,胶布包裹扎实。故判定此不是起火的原因,可排除。

⑥关于空调安装方法不当的调查:现场发现空调室内机紧贴隔音材料安装,空调散热不良,但由于起火的最早位置不是空调室内机。故判定不是起火的原因,可排除。

通过以上的调查论证,确定电线质量差是造成这次事故的根本原因。由于电线质量差,安装使用的电线局部断裂甚至完全断裂,造成接触不良引起电弧放电,产生电火花,而电火花的温度高达3000℃以上,从而迅速点燃隔音棉。

5.选定及确认长期改善行动对策

根据上述分析,针对六大火灾重要因素确定改善行动对策:①使用符合国家标准的电线更新装配生产E线噪音测试房的电气线路;②按有关规范和标准重新布局、安装电气线路,增加分线盒;③用镀锌钢管作电线套管和使用带金属底盒的插座和开关盒,有效保护电线,杜绝电线起火;④用金属支架将空调室内机与隔音棉分开,改善空调电器散热;⑤将原普通荧光灯具更换为防爆灯具。

6.改善问题并确认最终效果

根据上述确定的改善行动对策,组织开展对装配生产E线噪音测试房的修复改善措施。该测试房修复改善、投入使用后,每日分五次定期由专人进行检查,检查内容包括总用电功率、电流和电气线路套管的温度、空调散热温度以及室内温度等。观察一个月的测试数据,所有测试数据正常稳定、无异常,确认本次事故原因分析和所采取的行动方案是正确的,进一步的确认有待日后更长时间的验证。

7. 预防再发生及标准化 

① 按照装配生产E线噪音测试房的修复改善标准,对公司内所有的其余11条生产线的噪音测试房进行改造更新,一个月内完成。

② 责任到人,对公司内所有的电气线路系统进行一次全面的排查,消除火灾、安全隐患,一个月内完成。

③ 以后凡涉及到电气安装的,操作人员必须有上岗证,操作要严格按照有关标准、规范执行;在工程项目验收时电气线路系统作为重点必查项目。

④ 每半年定期对公司内所有的电气线路系统进行一次火灾、安全检查,防患于未然。

⑤ 以上③④项内容,在公司相关程序文件上作出增改,成为公司的常规制度。

8.肯定小组贡献

一年多来,该公司没有因电气线路系统问题发生一起火灾、安全事故。在2010年年终总结表彰大会上,公司管理层肯定了改善小组的工作方法和取得的成绩,对改善小组进行了精神和物质的奖励,并指定8D分析法作为今后公司分析解决问题的基本方法。


西蒙认为,“问题是这样一种情景,个体想要做某件事,但不能马上知道对这件事所采取的一系列行动,就构成问题。”简言之,问题是个体未能直接达到目标所处的情景。

他还提出了“问题空间”的概念。问题空间包括呈现的问题的起始状态、要达到的目标状态、问题在解决过程中的各种可能的中间状态(想象的或经验的)、可以使用的算子(操作),也包括与问题情境有关的“约束”,如关于不可以做什么的限制及客体或客体特征的结合方式的限制。由此可见,问题空间是由所要解决的有关问题的一切可能的认识状态构成的。

 

“问题空间”分为三种状态:

(1)初始状态:个体经验、已有的有关条件等。

(2)目标状态:期待获得的结果。

(3)达标通路:由初始状态如何转化到目标状态的过程。

问题空间会随着问题解决的进程而逐渐得到丰富和扩展。而且,在解决某一特定问题时,不同个体的问题空间可能是有差别的,尤其是对那些规定不良的问题,问题空间的差异较为明显。问题解决的信息加工理论认为,一个人对问题的解决过程,就是穿越其问题空间搜索一条通往问题目标状态的路径。