一、背景
1.C-FINISHER共有4个向别102个机种,由于生产线机种较多,需要频繁的进行机种切换,造成浪费。
2.公司2011年下期重点,整体在库数量递减。管理部根据市场客户订单需求,平均化安排生产。平均化生产导致机种切换回数增加,切换时间损失增多。现在平均每天机种切换12次,切换时确认时间需要12×5分钟=60分钟,影响稼动率目标达成。
3.XPW指导会议提出FINISHER生产性向上,机种切换LOSS递减。
4.2011年度下期公司重点目标提出:机种切换时间递减。
二、现状分析(一)
C-FINISHER现生产机种状况
C-Finisher 每日稼动状况比例
C-FINISHER共有102个机种,平均每天机种切换12次,每次切换时间5分钟,平均每天机种切换60分钟,占总体时间的10%,影响稼动率目标达成。
二、现状分析(二)
各工程机种切换时间
四、改善目标设定
1.改善前切换时间5分/次,
2.通过导入ACP/类似部品区分/检查程序版本目视化揭示切换时间递减0.8分/次,达到4.2分/次。
3.通过将类似部品区分表追加到机种切换点检表上切换时间递减1.3分/次,达到2.9分/次。 11月目标达成。
4.12年1月份目标为2分/次。通过将OIC UNIQUE作业抽出目视化揭示,降低机种切换时间。
5.12年3月份目标为1分/次。通过部品5台份KIT化付出/导入检查设备共通化,降低机种切换时间。
五、改善对策(一)
六、改善对策(二)
七、改善对策(三)
八、改善计划
九、改善案例(一)
十、改善案例(二)
十一、改善案例(三)
精益咨询文章来源:精益生产促进中心微信群某益友提供,感谢益友的分享。
(此文是某益友就职世界500强日本企业任制造主管时做的快速换线改善,此产品线的持续改善,在12年拿到公司年度改善发表第一名)