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第533期【精益咨询】SMED快速换线改善 发布时间:2016-01-28        浏览:
 

一、背景

1.C-FINISHER共有4个向别102个机种,由于生产线机种较多,需要频繁的进行机种切换,造成浪费。

 

2.公司2011年下期重点,整体在库数量递减。管理部根据市场客户订单需求,平均化安排生产。平均化生产导致机种切换回数增加,切换时间损失增多。现在平均每天机种切换12次,切换时确认时间需要12×5分钟=60分钟,影响稼动率目标达成。

 

3.XPW指导会议提出FINISHER生产性向上,机种切换LOSS递减。

 

4.2011年度下期公司重点目标提出:机种切换时间递减。

 

二、现状分析(一)

C-FINISHER现生产机种状况


C-Finisher 每日稼动状况比例


C-FINISHER共有102个机种,平均每天机种切换12次,每次切换时间5分钟,平均每天机种切换60分钟,占总体时间的10%,影响稼动率目标达成。

 

二、现状分析(二)

各工程机种切换时间

 

四、改善目标设定

1.改善前切换时间5分/次,

2.通过导入ACP/类似部品区分/检查程序版本目视化揭示切换时间递减0.8分/次,达到4.2分/次。

3.通过将类似部品区分表追加到机种切换点检表上切换时间递减1.3分/次,达到2.9分/次。 11月目标达成。

4.12年1月份目标为2分/次。通过将OIC UNIQUE作业抽出目视化揭示,降低机种切换时间。

5.12年3月份目标为1分/次。通过部品5台份KIT化付出/导入检查设备共通化,降低机种切换时间。

 

五、改善对策(一)

 

六、改善对策(二)

 

七、改善对策(三)

 

八、改善计划


 

九、改善案例(一)

 

十、改善案例(二)

 

十一、改善案例(三)

精益咨询文章来源:精益生产促进中心微信群某益友提供,感谢益友的分享。

(此文是某益友就职世界500强日本企业任制造主管时做的快速换线改善,此产品线的持续改善,在12年拿到公司年度改善发表第一名)